优化喷淋布局降阻力 深挖设备潜力提负荷
2026年07月09日
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信息员
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7月8日,洁能发电子公司抢抓2#脱硫塔年度大修窗口期,圆满完成喷淋层优化技改项目,成功破解长期制约机组满负荷运行的烟气阻力难题,为机组满负荷稳定运行扫清核心设备障碍。
据悉,该脱硫塔二级喷淋层与稀硫铵副线层原始设计间距偏小,塔内烟气通流空间受限,长期运行中易出现浆液挂壁结晶、烟气通道淤积堵塞等问题,直接抬升系统运行阻力,制约锅炉带负荷上限,成为影响装置高效稳定运行的突出瓶颈。本次技改靶向施策、精准破局,制定“喷淋层整体下移+层间距科学拓宽+双层布局优化调整”的系统性改造方案。技术团队前期结合塔体结构参数与烟气运行工况,开展流场模拟推演与现场尺寸复核,精准标定二级喷淋层下移位移量,合理拓宽二级喷淋层与稀硫铵副线层的垂直间距,同步优化上下双层喷淋的错落排布,从设计源头优化塔内烟气流通与浆液喷淋工况。
作业人员按照既定方案,依次完成原有喷淋管路及支撑支架拆除、塔内定位复测、支架下移加固、管线切割改移、对口焊接防腐、喷嘴对位校准、整体平整度校验等核心工序。针对喷嘴安装关键环节,作业人员逐一校准每只喷嘴的安装角度、喷射方向与排布间距,全力消除喷淋盲区、喷射偏移等问题,保障浆液喷淋覆盖均匀性与雾化效果。技术人员全程跟进作业现场,对尺寸偏差、焊接质量、防腐工艺、安装精度等关键指标严格把关,自主完成从尺寸复测、管线改移到喷头校准安装的全流程作业,确保改造工艺合规、参数精准、质量达标。
改造完成后,脱硫塔内烟气缓冲换热空间得到有效拓展,烟气通流通道全面畅通,塔内气流对冲、折返等不良流态彻底消除,从根源上降低了脱硫系统运行阻力,有效解除锅炉带负荷上限约束。(折少龙)

